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铭盛环境采用二氧化氯处理含酚废水工艺方案确定

文章出处:未知发表时间:2021-11-15 10:51:44


 

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某在建制药厂生产过程中需要以酚为原料,最后会产生大量的含酚工业废水,特委托江苏铭盛环境设备工程有限公司对含酚废水进行处理。

 

1.实验方法

 

    1.1原料及试剂:

 

    1)含酚废水(齐齐哈尔第一化工厂提供)

 

    2)盐酸(工业级,31%

 

    3)氢氧化钠(固体)

 

    4)二氧化氯溶液(用氯酸钠与盐酸反响制得,可得到1000020000mg/L不同浓度的溶液)

 

    5)活性碳(粉状)

 

    1.2 挥发酚测定方法:采用蒸馏溴化钾容量分析法(国标)

 

    1.3 活性炭过滤:在滤纸内侧洒上一层活性炭即可。

 

2. 工艺条件实验

 

     根据实验,提出如下工艺流程: 酸析-->氧化-->中和-->稀释-->排放

 

    2.1酸析

 

    酚醛树脂在消费中会产生一定量水溶性树脂,在蒸馏时,随水分挥发出来,进入废水,一方面构成树脂损失,另一方面构成废水中酚含量增高,废水中的树脂经测定约含10%,每吨废水可回收1000 × 10% =100kg(约2000元)。因此,从废水中提取出这部分树脂意义非常严重,不但可以去除一部分酚,而且回收的树脂价值可观。根据酚醛树脂在加热或酸性条件下,可以聚合而从水中析出的特性,提出了用酸析的方法提取树脂。我们在废水中参与一定量的工业盐酸,经过24小时反响,使树脂与废水分别,实验情况如下表:

 

图片2 

     从上表可知,多加盐酸可以多析出树脂,酚含量也降低,但加酸太多,将招致树脂聚合加剧,使析出的树脂结成硬块,不能再运用,因此加酸量应控制在2%以下。

 

    2.2 氧化

 

    用二氧化氯作为氧化剂,实验了不同条件下,氧化去酚效果如下表:

 

图片3 

 

    实验中发现:参与ClO2量越多,浓度越大,酚含量降低越多。二氧化氯含量大到一定的程度,酚含量不再明显降落(如23号)。另外,进步温度,对去酚效果不是太显著,且长时间保温在理论中不太便当。

 

    另外,我们还实验了,经一次氧化处置后的滤液中止第二次氧化处置,它可使酚含量从205mg/l降至7080mg/l。但这种处置将使ClO2的需求量增加一倍,运用中较难抵达,因此工艺中未采用此方法。

 

    2.3 中和

 

    经上述处置后的废水含有一定量的酸,排放前必需中和。我们用片碱(NaOH)直接参与氧化处置后的废液中,中和至PH=46。处置后可使酚含量进一步降至39mg/l.

 

    2.4 上述处置后,酚含量仍较高,用氧化的方法已不能有效的去除酚(其缘由可能是废水中成份复杂,氧化时生成了某些惰性化合物,不易被破坏)。因此最后用水稀释后排放。 

 

    2.5 活性炭过滤

 

    工艺中,酸析、氧化及中和后,均应过滤废液。实验中发现用活性炭中止过滤,效果很好,而且过滤后,含酚量较高的滤渣可随活性炭一同烧掉。

 

    综合思索,去酚工艺参数如下:

 

图片1 

 

 

3. 结论

 

    1) 用二氧化氯氧化去酚是可行的。

 

    2) 很有必要用酸析法回收废水中的树脂。  

 

    3) 在可能的条件下,投加二氧化氯的浓度尽量高一些。

 

    4) 过滤应用活性炭过滤。

 

 

目前改方案已得到对方的认可。