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金属加工废水处理新工艺及其处理效果

文章出处:未知发表时间:2021-11-23 15:03:10


 

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随着现代工业的开展,水污染越来越严重,特别是金属加工含乳化油废水,包括水基金属加工液废水、热处置淬火油的清洗剂废水, 具有乳化水平高、化学成分复杂、COD 可达几万至几十万ppm、可生化性差等诸多特性。其中所含的分散油和乳化油等有机污染物浓度很高,对整个生态环境都会产生不良的影响。依据201691日起施行的《GB/T 32529—2016 热处置清洗废液回收及排放技术请求》中所给出的热处置清洗废液中污染物最高允许排放浓度,热处置清洗废液经过处置后,COD值请求低于150mg/L。而当前普遍采用的工业废水处工艺,要么对废水水质请求高,只能处置COD10 000以下的废水 要么工艺过于复杂, 所需运用的化学药剂用量大,并且出水水质动摇大,整体处置本钱过高。因而,针对金属加工行业特别是热处置行业废水排放总量小、频次低的特性,开发与此相匹配的废水处置新工艺或成套设备,正越来越成为行业研讨热点。本文对铁碳微电解分离Fenton氧化法在金属加工废液的处置方面实行了实验研讨对集成型废水处置成套设备实行了初步开发,并应用于废水处置中试实验。

 

一、实验过程

 

(1) 废水水质

 

矿物油基乳化型切削液废液, 其相关参数:COD82 800m g/LpH值为7.9植物油基半合成切削液废液,其相关参数:COD124 800mg/LpH值为8.2热处置淬火油清洗剂废液,其相关参数:COD12 500mg/LpH值为10.5。上述废水均取自南京科润工业介质股份有限公司的不同客户现场。

 

( 2 )实验过程

 

小试实验

 

200mL待处置含油废水于500mL烧杯中,置于磁力搅拌器上并开启搅拌,用浓硫酸调理pH值至2320g铁碳微电解填料放入烧杯,反响30min后取出填料再次运用适量浓硫酸调理pH值为23向烧杯中滴加1.5mL双氧水,继续反响60100min向烧杯中参加适量氢氧化钙,调理pH值至89向烧杯中参加1mL浓度为0.3%PAM水溶液,继续搅拌20min中止搅拌,将烧杯内的废液经过真空水泵抽滤,搜集滤液。中试实验:将200L待处置含油废水注入废水处置中试设备废水桶内,开启鼓泡搅拌,运用浓硫酸调理废水pH值至23开启废水桶的气动隔阂泵,调理气压为0.1MPa,使流量控制在150L/h左右,将废水抽至铁碳微电解反响单元开启铁碳微电解反响单元的鼓泡,废水注满反响单元后与预先放置在反响器内的铁碳微电解填料反响,并溢流至高级氧化反响单元待废水全部进入高级氧化反响单元后,开启鼓泡搅拌,并再次运用浓硫酸调理pH值至23向高级氧化反响单元参加2k g双氧水,继续反响3h运用氢氧化钙调理废水pH值为89后,参加1kg浓度为0.3%PAM,继续搅拌20min开启板框式压滤机进液泵,将废水实行压滤处置并搜集滤液。

 

二、结论

 

实验结果标明,采用铁碳微电解与Fenton氧化联用法能够直接对高浓度、高COD的金属加工含油废水实行处置,能耗低、投药量低、COD去除率高(80%以上)。因而,能够将其与生化处置工艺实行串联,降低生化处置负荷,使处置后的水质更稳定,排放达标。同时,经过本文中的研讨和探究,关于热处置、机加工等废水排放频次低、总量小的行业,更合适运用小型成套设备处置废水,其处置效果佳、投资本钱低、市场前景大。