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膜分离技术在酸洗工业废水处理中的应用解析

文章出处:未知发表时间:2021-12-02 13:42:27


 

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  1、工程概略

 

  1.1 废水处置设计剖析

 

  某钢铁有限公司主要运营项目为焊丝、钢丝、钢绞线、钢丝绳等优质金属制品。在产品生产中会生成大量的酸洗废水,该企业采用固液分离膜技术处置废水的过程中,能够到达污水综合排放的指标,并能带来较大的经济效益。因而该种废水处置方式被该企业积极推行运用。其中该企业对含酸废水量实行计算显现为320m3/h

 

  1.2 废水处置流程剖析

 

  工业生产中产生的酸洗废水,排水集水井中,在酸水泵初次处置下,对废水实行提升,在石灰石固定滤床的作用下,实行中和反响,促使废水在石灰石作用下,将PH值稳定在4.5之间。随后经处置后的废水排入隔油调理池中,完成对酸洗废水的水质和水量的调理。在隔油调理池的作用下除去浮油。随后将除去浮油的酸洗废水排入耐腐蚀化工泵中,实行中和反响。将废水PH值设定在8.6左右,促使废水中的Fe2+Fe3+OH-反响生成Fe(OH)2Fe(OH)3,并子啊搅拌作用下,避免生成物沉淀下来。然后在将处置后的废水排入中间水池,经缓冲作用后依托潜污泵提升,流入固液膜分离器中。在固液膜处置器的作用下促使固体颗粒在滤膜作用下被截留,经滤膜处置后的废水进入下个处置单元。当固体颗粒积聚到一定量时,应用以秒计的脉冲行反冲处置。一个过滤周期的定义为滤膜外表上的污泥被彻底肃清洁净。别离器中的污泥稍作停留之后排入污泥池内。将处置后的废水应用重力作用流入回收池中,从而完成了酸洗废水的整个处置流程。并将其处置后的废水一局部用于工业生产中,一局部用来配制石灰乳,还有一局部将其达标后排放。

 

  1.3固液分离膜处置技术相关设计单元

 

  固液分离膜处置技术主要构筑物有集水井、石灰石固定滤床、隔油调理池、序批式中和反响池、中间水池、回用水池以及污泥池。此外主要处置设备为耐酸泵、自吸酸洗泵、潜污泵、酸回调泵、离心泵、螺杆泵、回用水供水系统。空压机、罗茨鼓风机、保送机、离心机以及絮凝剂投配安装等。

 

  2、处置设备运转效果

 

  该企业在固液分离膜技术工程完工以来,各设备均正常运转。其中外排废水中的pH值、CODSSTP等指标均到达了污水综合排放的规范。其中污水中详细成分剖析如下。

 

  2.1 出水水质剖析

 

  (1)总铁:本次工程项目中,58~232mg/L为进水总铁浓度的动摇范围,0.4mg/L以下为出水总铁浓度稳定范围。形成以上结果的缘由为固液膜高效的别离性质。固液膜组建在膨化技术作用下,能够确保固液分离膜孔径的平均。从而保证细小颗粒不能透过火离膜。促使Fe(OH)2Fe(OH)3沉淀物在固液分离膜的外表截留,将其全部除去。

 

  (2)CODCOD的变化与总铁变化状况呈现类似的特征,剖析其变化没有构成一定的规律,由于复原性亚铁离子在废水中大量呈现,其测定COD时复原生成了重铬酸跟。因而能够这样以为COD的除去就是亚铁离子的去除过程。

 

  (3)TP:金属制品在加工作过程中的磷化程序是TP的主要生成来源。TP进入废水系统中要是经过磷化槽溢流、产品挟带。该工程中Zn2+和磷酸根为磷化液的主要成分。生产工艺与废水中TP含量有重要关系,在生产工艺不肯定性的影响下,促使废水中的TP浓度也呈现不肯定性的特征。因此没有找到TP处置的规律性。该该企业项目实行剖析,发现废水经二级中和/固液分离膜技术处置后,出水TP<0.1mg/LTP除去率能够到达99%以上。能够到达较好的TP处置效果。

 

  2.2 回用水质剖析

 

  2.2.1 氯离子浓度在回收水质中积聚的影响

 

  酸洗剂采用盐酸时,会生成大量的Cl-。废水在处置过程中Cl-要想完整除去存在较大艰难。若将回用水作为漂洗水运用,Cl-会重重生成,并随着酸洗后的金属制品重新进入废水中,由此将Cl-的浓度不时增加,这样的过程被称为积聚效应。作为活化阴离子的Cl-,能够在金属外表缺陷处吸附。点蚀点位到达时,电场强度最高的位置在外表膜的单薄局部,会溶解金属外表微区,呈现点蚀中心。氯离子在阳极极化条件下,会促使金属发作孔蚀问题。此外,金属外表蚀孔问题的能够随同氯离子浓度的上升,促使孔蚀电位降落,加深孔蚀问题的水平。剖析其孔内酸性环境呈现的缘由是由于FeCl2水解形成的。针对以上问题就需求积极控制氯离子的浓度。采用固液分离技术处置酸洗废水,能够将氯离子浓度控制在恒定程度,即便在某一时间段氯离子浓度增加的飞快,但是抵达峰值时会呈现逐步降落的趋向。呈现上述变化主要的缘由在于酸洗生产工艺本身的特性决议。因而再用固液分离膜技术处置污水时,需求定期改换酸液槽内的盐酸,降低盐酸酸度。酸液槽中的盐酸在改换完成后,会进入正常生产程序,之后回用水中氯离子浓度会逐步上升,并到达某个峰值,由此不时循环。

 

  2.2.2 CaCl2浓度在回收水质中积聚的影响

 

  该企业生产中,Fe2+Cu2+Zn2+等是盐酸酸洗废水中常见的阳离子,Cl-PO43-等是盐酸酸洗废水中常见的阴离子。酸洗废水中的重金属离子和PO43-会在固液分离膜技术的应用下,构成悬浮物,并将其除去。重金属离子和PO43-的去除过程,主要是经过向废水中参加Ca2+来完成,经过相关化学反响生成CaCl2盐。本次研讨生产中,该企业在加工金属制品的过程中,其中有一条生产线为热镀锡处置工艺,该工艺主要目的是对金属制操行热度处置。详细操作流程为将金属制品加热到400℃以上,并在其外表行镀锡处置操作。当金属构件采用回用水来漂洗时,金属构件的外表会残留大量的CaCl2,当温度到达260℃时,金属构件外表上会生成白色多孔状无水CaCl2。以上操作能够由于白色多孔状无水CaCl2的存在影响之后的镀锡处置流程,进而降低产品生产质量。当回用水比例维持在74%左右时,能够对CaCl2的浓度实行检测,由检测结果能够看出CaCl2和氯离子浓度变化的趋向具有类似性,剖析其缘由为Ca2+为回收用水中主要阳离子。该企业在对废水处置过程中,发现将其回用水比例控制在74%左右时,对其产品形成的影响较小。并依照1.2m3/t漂洗用水量计算,得出新增耗水量为0.37m3/t,与同行业相比存在较大优势。

 

  3、膜投入的资金本钱剖析

 

  该企业再用固液分离膜技术处置废水中,总的资金投入为1234万元。其中资金投入主要应用在膜组件改换费用、设备折旧费用、人工药剂以及电费上。对该企业运转本钱实行剖析,得出2.006/m3为处置本钱,0.433/m3为电费,0.082/m3为人工费,0.319/m3为膜组件改换费用等。如过依照70%的出水回收率以及7.6/m3的工业用水费用来计算,该企业能够每年节约自来用水量192.23×104m3,节约水费为1423.8万元。工程收益在将运转费用扣除之后,能够到达862.27万元/a。由此可见,带来的经济效益是如此宏大。工业生产中回用水比例稳定在一定范围,没有呈现明显进步的缘由是废水中存在大量氯化钙。在科学技术不时进步的过程中,反浸透脱盐酸技术也不时的更新和完善,在技术不时完善的前提下,膜组件的本钱也呈现显著降低的趋向。当工业生产局部出水脱盐处置时,采用反浸透脱盐技术,能够将回用水的比例恰当进步,由此将工业生产中的运营本钱明显降低,为工业生产带来宏大的经济效益。

 

  4、结论

 

  钢铁行业中采用二级中和/固液分离膜技术处置酸洗废水,与传统工业废水处工艺相比具有较大有点。比方,污水处置工艺愈加简单,防止了传统工艺流程冗杂的问题。此外污水处置后的水质有了较大进步,并能节约占空中积。关于污泥脱水艰难的处理有重要意义。对工业生产带来了较大便利。此外,该项污水处置技术的应用,能够将酸洗废水处置后的水质到达污水综合排放规范,并能将其处置后的污水应用于工业生产中,关于进步污水资源的应用率和经济效益有重要作用。最后,固液分离膜技术在处置污水过程中,能够节约工业污水处置的本钱。本次研讨中显现,回用水的处置本钱为2.006/m3,经固液分离膜技术的投入运用,促使新水耗量极大降低,相比于同行业有了较大节约。能够为企业的开展节约更多经济本钱。综上所述,固液分离膜技术在处置酸洗废水中能够被普遍运用。