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上向流式反硝化滤池在高含氮污水处置厂提标改造中的应用

文章出处:未知发表时间:2021-12-30 13:50:51


 

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  随着国内环保请求日益提升,许多污水处置厂都面临尾水深度净化这一需求。很多尾水深度净化工程需求将原污水处置厂的《城镇污水处置厂污染物排放规范》(GB18918-2002)一级B出水提升至稳定到达一级A规范。关于某些污水处置厂,由于进水的氨氮、总氮较高,或C/N失衡,仅依托A2/O或相似工艺很难将出水的总氮指标处置到一级A规范,需求在末端增设反硝化滤池。

 

  一、污水厂改造前的情况

 

  1.1 改造前水量、水质

 

  本污水处置厂位于湖北省南部,设计处置范围3万吨/日,主要处置左近的居民生活污水及局部工业废水,其中,高含氮废水来自左近的生物保健品公司,经企业工业污水处理预处置后到达《污水排入城镇下水道水质规范》(GB/T31962-2015)后排入污水处置厂。设计进出水水质及多年运转实测进出水水质如表1所示。

 

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  括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

 

  1.2 改造前工艺流程

 

  改造前该污水处置厂采用二级A+O生物池的工艺,主要构筑物有粗格栅、细格栅及旋流沉砂池、二级A+O池、二沉池和紫外消毒池,理论证明该工艺可以有效去除有机物、氨氮和总氮,出水水质到达国度规范《城镇污水处置厂污染物排放规范》(GB18918-2002)一级B规范,工艺流程如图1所示。

 

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  二、提标改造设计计划

 

  2.1 设计进、出水水质

 

  提标改造后污水处置厂出水应执行国度《城镇污水处置厂污染物排放规范》(GB18918-2002)一级A规范,详见表2

 

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  括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

 

  2.2 工艺流程

 

  提标的指标主要是总氮、总磷、SS等,工艺流程图如图2

 

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  2.3 上向流反硝化滤池的选择

 

  由于本污水处置厂占空中积有限,进水总氮指标较高,反硝化滤池选用上向流反硝化滤池,能够经过加高滤料高度的方式,满足硝酸盐氮的容积负荷的请求,总磷和悬浮物均可经过后续的磁混凝沉淀池去除,综合比拟,该工艺道路的工程投资、占空中积都比深床反硝化滤池低;深床反硝化滤池虽同时具有脱氮除磷功用,但其流态为下向流,滤料不能过厚否则容易呈现负水头或气阻,滤料高度遭到限制,另外遭到占空中积限制,造价高,工艺复杂,设备维修复杂,故不选用。

 

  上向流式反硝化滤池构造表示图见图3

 

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  2.4 上向流反硝化滤池的工艺设计参数

 

  上向流式反硝化滤池系统分为6组,每组的处置水量为5000/日,进水采用电动阀门+手动阀门调理平均布水,进水经过废品滤板和长柄滤头配水,依次经过滤头、滤板,承托层、滤料层,出水经过稳流板稳流后,进入集水槽,最后进入后端的磁混凝沉淀池。

 

  为了应对高含氮废水冲击,滤池设计容积负荷1.0kgNO3-N/(m2·d),滤速4.3m/h,强迫滤速5.2m/h;陶粒滤料滤料采用3~5mm陶粒滤料,厚度为3m,单格过滤面积48m2,总过滤面积288m2

 

  反硝化滤池反冲洗采用气水结合反冲洗,反冲洗强度:水洗20m3/(m2·h),气洗50m3/(m2·h)。分三个阶段:第一阶段为单独气洗,首先采用罗茨鼓风机提供的紧缩空气气洗2~5分钟;第二阶段为气水结合反冲洗,气洗和清水泵提供的水洗同时实行10~15分钟;第三阶段为水洗阶段,单独采用水洗约10~15分钟。以上三个阶段为一组反硝化滤池的反洗流程,六组反硝化滤池反冲洗依据时间依次实行

 

  为避免滤头梗塞,采用防梗塞大缝隙专用的滤头,进水宜设置精细格栅。

 

  三、运转效果

 

  本项目于20195月通水调试,运转至今约半年,出水可稳定到达《城镇污水处置厂污染物排放规范》(GB18918-2002)一级A规范,其中本文只论述总氮指标,其他指标不予赘述。

 

  调试期间出水总氮指标见下图4

 

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  调试初期(10)发现反硝化滤池出水总氮去除率不高,与二沉池出水相比仅降落0.5~2mg/L,经屡次检测发现二沉池出水DO过高(3~6mg/L),缘由为二级A+O生物池至二沉池及二次提升泵房呈现屡次跌水复氧,投加碳源后,反硝化滤池出水总氮逐渐降低,调试第20日后根本出水总氮能维持在13mg/L以下。

 

  正式运营期间,该污水厂曾因碳源采购不及时而造成碳源减少投加,期间反硝化滤池出水总氮升高明显,可知DO对反硝化滤池的影响是十分大的。

 

  四、结论

 

  (1)上向流式反硝化滤池应用于高含氮的城镇污水处置厂的提标改造是可行的,处置出水可到达排放规范,可为同类项目的设计及运转提供参考。

 

  (2)上向流反硝化滤池在设计及运转时,应特别留意避免底部滤头梗塞,倡议采用防梗塞大缝隙专用的滤头,进水宜设置精细格栅。

 

  (3)DO对反硝化滤池的影响较大,设计时留意防止尽可能减少跌水复氧,设置多格滤池时,不宜采用配水堰配水,倡议采用阀门配水。